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挖潜尖兵

挖潜尖兵

赵振江是维护检修中心炼铁车间综合一组大组长,主要负责炼铁厂3#、4#两座大高炉的维护和检修任务。每天早晨7时,他会准时出现在值班室,认真询问夜班值班人员设备运行情况,做到心中有数,为白天的维护和检修做好准备工作。

“降低生产成本,提高设备使用率”是赵振江经常思索的问题。高炉开口机是炉前的关键设备,炉前出铁使用频率高,开口机的频繁更换不但加大了生产成本的投入,还增加了维修职工的劳动强度,这让赵振江很伤脑筋。

在降本增效,技术攻关活动中,赵振江将目光锁定在炉前开口机大梁的改造上,针对开口机大梁变型的问题,他不是简单将开口机更换了事,而是不怕麻烦,把更换下来的开口机解体检查,认真研究解决问题的方法,“功夫不负有心人”通过剖析设备,他发现开口机由于受高温铁水的长期炙烤,大梁产生变形,造成高炉开铁口困难。虽然高炉出铁时,炉前工为保护炉前设备,经常给开口机打水降温,可是降温效果不理想。问题症结找到后,他组织职工将开口机大梁进行技术改造,在大梁内部加装循环水装置,通过水循环达到对大梁进行冷却的目的。通过改造,开口机的使用周期延长半年以上,年可创效30余万元。

炉前液压站是高炉的心脏设备、动力源,它的工作质量直接影响着高炉的正常生产,随着夏天气温的升高,液压站的油温也在不断攀升,每到炎热的夏季,白天的油温平均达到70°C—80°C,过高的油温影响了设备的正常运行,导致液压泵无法起泵,甚至造成液压系统瘫痪,严重威胁高炉正常生产。虽然液压站安装着冷却器,可是冷却效果不达标,为了设备正常运转,职工们用多台轴流风机给液压设备辅助降温,可是效果仍不理想。赵振江通过多方探讨和网上查询,建议将现有的管式冷却器改为板式冷却器。新安装的冷却器增大了液压站的冷却面积,油温控制在65°C以下,彻底消除了油温过高导致液压系统瘫痪的弊病,降低了设备损坏率,避免重大设备事故发生的隐患。

在当前公司生产形势严峻的形势下,赵振江以高度的责任心、事业心,立足本岗位,爱岗敬业,竭诚尽力做好自己的本职工作,为公司走出困境奋力工作。在公司攻坚克难战役中,他把降本增效,修旧利废作为主攻方向,在完成检修任务的同时,一季度他提合理化建议18项,创效30余万元,组织小组职工完成多项小改小革,推动了设备的创新发展。挖潜增效的道路虽然艰巨,他带领小组职工信心百倍地向着全年挖潜增效120万元的目标大步迈进。

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